为扎实做好国企改革深化提升行动各项工作,持续优化生产管理,实现资源有效配置,近日,清水源公司开展“定制生产 降本增效”行动,着力在“降”字上下功夫,在“增”字上做文章,为降本谋新路,为增效谱新篇。
本次“定制生产 降本增效”行动,重点通过管控主要原材料配比,实现产品产量最大化效益。清水源公司根据客户定制化产品需求,采用不同原材料配比,开展了梯度试验小试和中试,形成15条实验记录,3个数据分析图表,找到6项关键因素,借鉴行业内先进生产工艺,根据实验结果探索出最佳的原材料生产配比和浓度,提出了定制化生产最优工艺配方,进行了8个批次的系统生产试验,并开展生产结果验证;后续加强与客户的协调联动,确认成品的使用效果,根据客户反馈调整工艺配方,总体实现了产品质量达标、成本降低、客户满意的目标。
通过对15天试验动态监测和成本核算,预估可降低定制供货产品2%的生产成本。下一步,清水源公司将常态化开展降本增效行动,持续优化生产工艺,在“学”字上花力气,在“管”字上下功夫,在“省”字上做文章,久久为功打好降本增效“持久战”,为公司效益提升添砖增瓦。 |